石墨電極擠壓機不斷趨向大型化
石墨電極擠壓機不斷趨向大(dà)型(xíng)化壓縮比是設計擠壓機的主(zhǔ)要參數(shù)之一,擠壓石墨電極時壓縮(suō)比一般定為3~15,所以小噸位(料室內徑較小)的(de)擠壓機不能壓大規格產品,勉強擠壓不僅產品質量達不到要求,而且可能損壞壓機。大噸位(wèi)的擠壓機(料(liào)室內徑較大)也不適合壓小規格產品,不僅浪費壓(yā)機能力,壓出生坯的質量也不好。實踐(jiàn)經驗得知,料室內徑為1100mm的25MN擠壓機,擠壓(yā)直徑250~450mm的石墨電極最為合適,而料室內徑為1420mm的35MN擠壓機,壓製直徑500~600mm的石墨電極比較(jiào)合適,即壓縮比(bǐ)大體在3~5之(zhī)間。為了解決一台35MN大型(xíng)擠壓機同時需要壓製較小直(zhí)徑的接頭生坯,可以設計和(hé)配套製造兩個內徑(jìng)不同的料室和相應的柱塞頭,平時使(shǐ)用內徑較大的料室(shì)(如內徑1420mm),當需要壓製小直徑生坯時(shí),換用內(nèi)徑較小的料室(如內徑900~1100mm)。
在石墨電極擠(jǐ)壓機不斷趨向大型化的同時,出現了用較小的擠壓比生產石墨電極(jí)的例子,歐(ōu)洲某集團為(wéi)波蘭一炭素廠設計製造一(yī)台63MN的擠壓機,料室內徑1600mm,擠壓產品直徑450~1000mm,擠壓比約為(wéi)2.6~11.4美洲某炭素公司有一台擠壓機其料室直(zhí)徑為1219mm,可擠壓直徑600mm的石墨電極,采(cǎi)用“收縮一擴徑一再收縮”三段變徑式擠壓(yā)型嘴,第一段長度為(wéi)760mm,直徑從1219mm收(shōu)縮到760mm,第二段全長為508mm,按15°的角度向外擴徑到914mm,經過300mm長的穩定區再進入第三段,第三段又(yòu)分兩部分,先以11°角由直徑760mm收縮(suō)到直徑610mm,最後通過760mm長的定型段(duàn)擠出(chū)去。